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邯钢推行低硅冶炼技术降焦增效


http://www.sina.com.cn 2006年05月28日10:12 河北日报

  一项既减少资源消耗、又增加效益产出的重大节能举措

  邯钢推行低硅冶炼技术降焦增效

  本报讯(记者蔡计锁 通讯员王维刚 吴兆军)5月25日,一项既减少资源消耗、又增加效益产出的重大节能举措——低硅冶炼技术,在邯郸钢铁集团有限责任公司900立方米高
炉试行获得成功后,又在2000立方米高炉推广中取得了显著效益。此举标志着邯钢在实现节能降耗、提高资源综合利用水平上再次迈上新台阶。

  据了解,邯钢900立方米高炉和2000立方米高炉同时推行此技术,平均每日减少焦炭消耗97吨、增铁231吨。一减一增,两项受益年可为邯钢创效益3622万元。

  低硅冶炼是一项降焦增效的节能技术,它主要是通过调整高炉操作制度降低铁水中的硅含量,以达到减少焦炭等原燃料消耗的目的。按照炼铁理论计算,铁水中硅含量每降低0.1%,生产1吨铁水减少焦炭消耗约4千克、铁产量增加近3%。同时,还可以减少下一道炼钢工序中氧气等能源的消耗。多年来,此技术是邯钢炼铁技术人员攻克的方向。2005年,在炼铁高炉上摸爬滚打了15年的技术尖兵王国英,将此技术运用到了邯钢900立方米高炉的生产中,在邯钢炼铁历史上首次取得了突破性成功:当年1至9月,该高炉38次打破日产纪录,连续8次打破月产记录,增铁1.8万吨,共节约焦炭244万吨。

  随后,低硅冶炼技术在扩容建成的2000立方米高炉推广和应用。该高炉的平均日产已由5000吨提高到5150吨,平均每吨铁水减少焦炭消耗12.8千克,铁水一级品率也由82%提高到98%。此外,高炉的利用系数、焦比、煤比等3项主要经济技术指标位居全国22座2000立方米级同炉型的前列。


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