新闻中心新浪首页 > 新闻中心 > 国内新闻 > 正文

点滴入手 节能降耗(落实科学发展观 建设节约型社会)


http://www.sina.com.cn 2006年09月02日05:15 人民网-人民日报

  云南锡业集团有限责任公司近年来加强管理节能、措施节能及生产工艺流程改造,在节能降耗方面取得了可喜成绩。今年1月至7月,云锡集团的锡冶炼综合能耗为1.832吨标准煤/吨,而全国的平均水平为3.423吨标准煤/吨。如今,云锡集团是世界著名的锡生产加工企业,2005年在全球锡行业中排名第一。

  科技创新:从反射炉到澳斯麦特炉

  走进云锡集团冶炼分公司,远远就可以看到一座7层楼高的大炼炉。分公司党委书记杨洲介绍,这座澳斯麦特炉,是从澳大利亚引进的高新技术。

  传统的锡粗炼方法,使用的都是反射炉熔炼系统。冶炼厂的粗炼,不仅劳动强度大、能耗高,锡金属回收率和热利用率都很低,热量大量流失、无组织排放严重,造成了环境污染。经过考察论证,云锡集团投资2亿元,引进了澳斯麦特强化熔炼技术,对粗炼系统进行改造,建成了世界上最先进的澳斯麦特炼锡炉。澳斯麦特炉不仅技术含量高,每年节约燃煤1.1万多吨,热利用率也从31.5%提高到53.6%。

  云锡集团引进了最核心的炉体后,通过自主创新,研发了节能环保设施、余热发电工艺等其他配套设施,并申请了专利。目前,配套的6000千瓦余热发电机组充分利用余热,日发电量在10万—13万千瓦时,不仅能提供粗炼系统的自用电,而且提供了整个冶炼厂的生产、照明用电。

  供风系统是矿山的主要能耗。以往,矿山都是在地面建立压风站,通过供风管道从地表逐步延伸10多公里到达作业面,管路损耗很大。云锡集团引进了36台节能、高效的双螺杆空压机,实现了坑内就地就近供风,年节电约325万千瓦时。

  强化管理:从无泄漏到节能灯

  云锡集团各车间的班组长,每天上班的第一件事,就是查看油、风、水、气、电的动静密封点,检查管辖的线路有无泄漏。

  为深入推进节能降耗工作,云锡集团开展了创建“无泄漏工厂(车间、班组、岗位)”活动,从小处入手,通过提倡“六个结合”,即“创无”与设备能源基础管理工作相结合、与节能技术改造相结合、与安全隐患的整改相结合、与整顿现场加强现场管理相结合、与降低成本相结合、与保持环境优美相结合,杜绝跑、冒、滴、漏。活动开展以来,累计节约价值达11493万元。

  在大屯选矿厂,记者看到,遍布车间的顶灯、摇床灯,都换成了节能灯。云锡集团的节能降耗工作,坚持从点滴入手,取得了良好效果。同时,集团公司在用的3000多公里坑道,道内照明的1.1万盏电灯,全部换上了节能灯具,而且实行专人管理、分段控制,做到“人走灯灭”、“车走灯熄”,节能效果明显,年节电300多万千瓦时。

  云锡集团还严格控制压风设备、主扇风机等主要耗能设备停开时间;生产用水尽量减少水泵提水。以大屯选矿厂为例,全厂每天10万吨的生产用水,其中85%为循环使用水。

  完善制度:从节能监测到考核机制

  “要节能,先测能”。云锡集团的节能检测中心每年都会依据国家能源标准,对集团所属单位改造前的耗能设备进行节能检测,对检测中不合格的项目做出评价并进行研究分析,针对设备存在的能源浪费问题,查找原因,进行节能技术改造。

  云锡集团每年用于节能降耗的资金达两三千万元,近两年更是提高到了每年近8000万元。集团公司成立了分管设备能源工作的领导小组,落实节能目标责任;建立健全了节能管理机构——设备能源处及节约能源检测中心,配备了专兼职管理人员;制定和完善了《电能计量及电工仪表管理条例》等办法,规范能源管理工作。

  云锡集团每年都会对采、选、冶50多个能耗定额考核指标进行调整和完善,将年度能耗定额指标进一步细化,层层分解落实到车间、工段,逐级考核,并将能耗指标纳入各单位领导干部的年度经营业绩考核及车间、工段的成本考核,将能耗指标与工资、奖金挂钩严格考核,使工人切身体会到节能降耗的重要性。

  作为全国千家企业节能行动中的一员,云锡集团承诺:力争在“十一五”期末,集团的生产总值能耗比“十五”期末降低20%左右。

中华环保世纪行记者 陈 娟

爱问(iAsk.com)

收藏此页】【 】【下载点点通】【打印】【关闭
 
 


新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有