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晋机热力锅炉不烧精煤“吞”炉渣

http://www.sina.com.cn 2004年01月29日03:58 山西日报

  本报讯(记者杨彧)用循环流化床锅炉取代传统锅炉,两年之内晋西机器工业集团热力分公司共投入360余万元更新一台、改造一台,这是因为这种节能清洁锅炉使其尝到了很多甜头:锅炉热效率由原来的不足60%增加到80%以上、生产一吨蒸气的耗煤量由213吨降到122吨,炉渣含炭量由30%以上降到1%,总计节约费用291万余元。近日,太原市召开煤清洁燃烧技术现场观摩会,推广他们的做法。

  太原市现有大小工业用锅炉4000余台,燃烧不完全、运行效率低等问题给省城环境治理造成很大压力。重视源头治污,减少排放总量成为太原进一步改善大气质量的必然出路。循环流化床燃烧是目前技术成熟、制造和运行成本较低的煤清洁燃烧技术之一,也是企业节能和降低污染的有效办法。2002年,晋西机器工业集团公司投资234万元将原有锅炉彻底更新为循环流化床锅炉。去年,他们投入130万元,将20吨链条锅炉改造为循环流化床锅炉。经过两年多的运行,该厂在供热面积增大50%的情况下,每年耗煤量大幅下降:1997至2001年平均耗煤量为4.6万吨,2002年下降到3.19万吨,去年耗煤量为3.6万吨,两年共节煤2.466万吨,并将企业积存的12万吨炉渣全部消灭。在现场观摩会上,技术人员介绍说,循环流化床锅炉不用烧精煤,低灰熔点的劣质煤、特别是煤矸石、炉渣等都可作为燃料,并能达到很高燃烧效率。在污染物排放方面,二氧化硫经过加石灰石可炉内脱硫、氮氧化物生成较少。通过两级除尘设备,飞灰排放能完全达标。此外,改造后的锅炉吐出的炉渣由黑变白,为开发新型墙体材料创造了条件。

  (山西日报)


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