新闻中心新浪首页 > 新闻中心 > 综合 > 正文

复苏 收获 拓展 ——青岛碱业化肥公司的循环经济三部曲


http://www.sina.com.cn 2005年11月30日10:16 中国环境报

  青岛碱业化肥公司的前身是始建于1968年的山东省平度县化肥厂,主要生产合成氨,产品传统而单一。上世纪90年代末,市场售价1200元/吨的碳酸氢氨,化肥厂的出厂价却高达1250元/吨,陷入困境的化肥厂开始谋求新的发展之路。

  生产成本逼出节能降耗企业内在活力复苏

  2000年青岛碱业集团实现股票“捆绑”上市,平度县化肥厂成为青岛碱业天柱化肥分公司,为在激烈的市场竞争中求生存、谋发展,公司首先要加强管理、降低成本。化肥生产的造气工序产生的废气含有煤粉尘、一氧化碳、氢气,经过高强度燃烧可产生大量蒸汽,完全可以回收供生产使用。为此,公司先后筹资460万元安装了两套废弃物吸收率达80%~90%的吹风气回收装置,以每小时16吨的效率将吸收到的废弃物转化成热量,按每吨80元的市场价格计算,一年就为公司节省1000多万元的成本支出,同时大幅度降低了污染。公司迅速恢复市场竞争的机能,2001年企业不仅扭亏2500万元,而且当年实现盈利1100万元。

  节能管理带出清洁生产企业收获双重效益

  初尝甜头的碱业化肥公司主动与环保局沟通,成立清洁生产领导小组和实施小组,从摸索前行转变为有组织地开展清洁生产。首先建立健全了全员、全面、全过程的节能管理体制,实行能耗定额考核与经济奖励挂钩的机制,促使节能降耗成为员工的自觉行为;同时开展了能量平衡测试和能源普查,摸清能源消耗情况,明确节能方向和重点,制订出详细的节能规划。通过制订和完善各种节能制度,逐步规范企业的节能管理工作。企业每年在提高能源利用效率、热网保温效率、锅炉除尘效率等方面的投入都在1000万元以上,使其资源消耗、污染排放达到国内领先水平。2004年碱业化肥的单产能耗同比又降低5.6%。

  技术改造促出循环利用企业拓展发展空间

  化工行业是废弃物产生大户,在对生产过程中所有废弃物进行分析后,公司着手实施一系列废弃物综合利用计划:2002年实施联醇项目,把生产过程产生的一氧化碳全部“吃掉”;2003年实施液体二氧化碳项目,解决了尿素生产的二氧化碳过剩问题;2004年实施双氧水项目,回收过剩的氢气。通过实施废弃物综合利用工程,拉长企业产业链,使资源得到充分利用,实现了由单纯生产化肥向多种精细化工生产的转变。短短3年来,碱业化肥资源综合利用投资额累计达到1.5亿元,公司销售收入由2002年的1.95亿元上升为3.06亿元,增长1.6倍,利润由1300万元攀升为3088万元,增长2.4倍,创造了发展速度的“乘积”效应,达到37年来的最好水平。


爱问(iAsk.com)

收藏此页】【 】【下载点点通】【打印】【关闭
 
 


新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网