11月24日,鞍矿公司技术改造史上迎来了一个值得永久纪念的时刻——东烧一选改造工程带负荷试车成功。这标志着单一浮选工艺已经被鞍矿公司彻底淘汰,铁精矿品位由59%提高到64.5%,鞍矿的选烧生产工艺整体装备水平得到极大提高。东烧改造后实现了污水零排放,杨柳河将再现清波。
铁精矿的品位直接关系到鞍钢炼铁入炉品位和高炉利用系数。近年来,鞍矿公司不断 加强技术改造力度,先后进行了东鞍山烧结厂冷矿改造、大孤山选矿厂三选车间一、二期改造和齐大山选矿厂总体改造,均达到了理想效果,其中齐选厂铁精矿品位还以67.12%达到国际先进水平。经过技术改造,鞍矿公司的生产工艺水平和产品质量均大幅度提高。
过去,东烧一选车间选矿工艺落后,长期以来铁精矿品位始终徘徊在59%左右,二氧化硅含量12%以上,严重制约着鞍钢炼铁入炉品位的提高,被许多人视为必须关停的选矿厂。
1998年,东鞍山铁矿被迫关停了西采区,东鞍山铁矿的铁矿资源和经济效益受到了巨大的损失。2001年,鞍矿公司在总结齐选厂总体改造成功经验的基础上,经过一年多的实验、研究和反复论证,自行研究设计了东烧选矿改造方案,内容包括选矿工艺改造和污水处理系统两部分。改造后的铁精矿品位设计为64.5%,比改造前提高5.5个百分点;二氧化硅含量为7%,降低了5个百分点。实现污水零排放。
2002年4月1日,东烧选矿改造工程进入施工阶段。施工单位矿建公司经近8个月的努力,南半厂首先于9月30日竣工投产。经过调试,新系统铁精矿品位现已稳定在64%以上。北半厂也于11月24日进行带料试车。至此,东烧选矿改造全部结束,并进入生产调试阶段。
东烧选矿改造的成功,实现了经济效益和社会效益的双丰收。(记者 朱玉龙)
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