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昔日油老虎今朝节能王


http://www.sina.com.cn 2006年07月24日05:41 深圳特区报

  我国自行改造研制的世界首台双动力龙门吊投入运行

  昔日油老虎今朝节能王

  招商港务参与攻关,单位能耗成本猛降73%

  【本报讯】(记者杨勇)日前,由一班“土专家”自行改造研制的世界首台双动力场桥(轮胎式龙门吊),在招商港务(深圳)有限公司12号泊位正式投入运行。昨天,当记者在码头看见这台毫不起眼的庞然大物忙碌着装卸集装箱时,怎么也不能把它与循环经济联系起来。可就是这台与寻常龙门吊别无二致的“大家伙”,操作每个集装箱的能耗成本要低73%,且几无噪音与废气污染。如果深圳港全部启用这种设备,全港每年仅装卸成本就能节省8000万元以上。中国港口协会自动化分会的专家说,如果把它在全国乃至全球港口推广开来,将给港口物流业带来革命性的变化。

  高耗油设备令全球港口头痛

  “门”字形的龙门吊是集装箱码头操作中的必需设备,分轨道式和轮胎式两种。轨道式龙门吊只能按既定轨道运行,在集装箱转场等运作中大为受限。因此,全球各大港口都以运作灵活的轮胎式龙门吊为主要工具。

  然而,轮胎式龙门吊以燃油作动力,庞大的柴油发电机组不仅油耗高,且噪音大、冒黑烟。特别是随着全球能源趋紧和油价持续高涨,这种“猛喝油”的设备让全球港口界都甚为头痛。近两年,不断有人尝试改造柴油机组,以求降低油耗成本,但收效甚微。

  自主创新半年啃下“硬骨头”

  2005年底,拥有多年港口运营管理经验的招商港务总经理李宏午突发奇想:能不能绕开改造柴油机组这个怪圈,干脆直接用电力取代燃油?

  说干就干。李宏午委派技术部经理梁锦雄,很快组建起一个技术班子,碰火花、拿方案。随即,他们与专做港口机械设备的上海振华公司取得联系,双方一拍即合,携手在招商港务的5号龙门吊上进行技改试验,并在12号泊位堆场辟出两个箱区,用作堆场改造。双方共派出20多个人的攻关小组,投入改造资金280万元,经过半年的反复试验和改进,终于攻克了各项技术难题和实际操作“杂症”。

  改造后每箱节省5.4元

  记者昨天在码头看到,改造后的龙门吊正轻快自如地装卸集装箱。除了提醒工人注意安全的警笛外,龙门吊基本没有噪音。高耸的黑烟囱无一丝烟尘。硕大的电缆卷盘,不时将地沟里的电缆卷起或放下。原先配置的庞大燃油机组,失去了往日的喧嚣。一旁的李宏午说:“只留了一套小的柴油机组,在龙门吊转场或维修、电缆不够长的时候,才派得上用场。”

  “用了一个月,效果远远超出我们的想象。”据李宏午介绍,过去每操作一个集装箱,平均油耗1.54升,按每升4.8元计算,装卸每箱仅油耗成本就要7.4元左右。现在,每箱电耗1.98度,能耗成本1.98元,平均每箱装卸成本减少5.42元。

  不仅如此,改造后的龙门吊既具备传统轮胎式龙门吊机动灵活的特性,又有轨道式龙门吊运行维护成本小、故障率低的优点。对操作设备的司机来说,好处不言而喻:噪音小了,黑烟也没了。

  受首台设备成功改造并运作的鼓舞,技术人员又改造出第二台龙门吊。李宏午透露,目前他们又“如法炮制”,正着手6台龙门吊的技术改造工作。今年,该港区有望完成150万标箱的吞吐能力,如果全部用上这种新型龙门吊,今后每年仅装卸费用就可省下700万元以上,相当于为公司创造净利润逾700万元。

  招商港务的技改经验,在日前举行的全国港口自动化学术会议上,引起各方人士的极大关注。厦门、宁波等港口的负责人纷纷要求前来考察取经。中国港口协会自动化分会的专家指出,该机型的成功运作可为今后龙门吊的设计、制造及集装箱堆场的设计布局提供新的思路和发展方向,对港口物流业及港口机械产业都将产生深远影响。


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