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利用新型技术改造锅炉 胜利油田一年捡回两千万


http://www.sina.com.cn 2006年05月10日07:18 大众网

  燃煤锅炉不出渣,操作工放下拨火棍。胜利油田通过自主研发应用一项水煤浆技术,13台采暖锅炉每年可节约燃油3万多吨,减少灰渣排放2万吨,减少二氧化硫排放2800吨。

  水煤浆由精煤粉、水及添加剂混和加工而成,与原油、原煤相比,价格低、污染小、易储存运输。胜利油田原来每年约有96万吨的原油、渣油被当做燃料烧掉,眼看原油价格节节上涨,胜利人开始觉得心疼。从2001年开始,他们投资8000多万元着手进行锅炉改造。

  但传统的水煤浆应用技术在推广中遇到了“拦路虎”,那就是雾化——悬浮燃烧一直无法解决的炉膛结焦问题。在这种类似煤粉直接燃烧的过程中,炉膛温度须控制在1500℃到1600℃,煤灰也被烧熔成一块块的“琉璃疙瘩”。为砸“疙瘩”,采暖锅炉20来天就得停一次炉,运行成本大增。

  胜利发电厂总工程师马玉峰大胆抛弃传统技术,另辟蹊径。2002年,他率领技术人员与东北电力学院合作,经过几十次反复试验,终于成功开发出水煤浆流化——悬浮高效洁净燃烧技术。

  他们先在锅炉里铺设一道由石英砂和石灰石组成的“床”,经过千度以下的加热,从“床”上流过的水煤浆被分解成颗粒和烟气,卷做一团在锅炉上部、下部的燃烧室内不断循环燃烧。经过充分的低温燃烧,硬“疙瘩”不见了,炉底只落下层层薄灰。

  在2004年10月我省组织的成果鉴定中,专家评价,“水煤浆流化——悬浮高效洁净燃烧技术”在理论与工程实践上都实现重大突破。

  新型水煤浆在大吨位锅炉上成功应用之后,2005年11月,马玉峰又领军开发出国内最小的4吨/h水煤浆锅炉。这台可以一键搞定的“傻瓜锅炉”,当年冬季采暖期总体运行成本,比同“体形”的煤炉减少15%。

  5月8日,马玉峰在接受采访时说,

  新燃烧技术的成熟,不但降低了锅炉进行水煤浆技术改造的成本,更使锅炉系统的安全性能完全改观,目前水煤浆在国内应用不广的现状有望打破。

  据马玉峰估算,现在水煤浆每替代1吨燃油,就能节约750元。也就是说,胜利油田13台采暖锅炉,每年可以减少燃料支出2000多万元。

  我国有50万台工业锅炉,年耗原煤4亿吨,若加以水煤浆技术改造,经济、环境的效益前景十分可观。


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