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一笔流水账省出上亿元 循环经济助红钢点石成金


http://www.sina.com.cn 2006年11月16日09:34 中国环境报

  徐进

  四平市红嘴钢铁有限公司经过20年发展,已跻身吉林省民营企业前列,现是吉林省第二大钢铁企业和重点扶持的企业。

  近年来,红钢投入约8000万元资金,开发节能降耗新工艺、新技术和新装备,在钢

渣、水冲渣、泥浆、除尘灰、煤气、氮气、水蒸气、耐火材料等8个项目上实现循环利用,初步形成了固体废弃物、煤气、废水、余热四大闭路循环系统,年可获利上亿元。

  红钢每年约产生80万吨的固体废弃物,主要包括高炉水渣、转炉及电炉钢渣、转炉泥浆、各种除尘灰等。电炉和转炉剩下来的钢渣,每天约有400吨。去年以来,他们把钢渣经过破碎、磁选、球磨,提炼出有用的磁选铁、渣钢、铁粒子、尾渣块、尾渣粉等,回用于生产;剩下来的尾渣,可和高炉渣混合作为制作硅酸盐水泥的原料。

  今年,红钢投资800万元建了一条年产50万吨钢渣硅酸盐水泥的生产线,成立四平佳润水泥有限公司,把水冲渣进行深加工后,用65%的废渣、30%的熟料和微量添加剂,生产钢渣硅酸盐水泥产品。由于产品主要原料为工业废渣,生产工艺采用现代微粉技术,取代普通水泥的烧结过程,又在产生粉尘的部位安装了21个布袋除尘器,彻底解决了粉尘污染问题。

  高炉生产中产生大量的富余煤气,为充分利用煤气资源,红钢将原来生产用的燃煤、燃油改为烧煤气,投资上千万元改造了加热炉,外接了2000多延长米的管道,将煤气输送到炼钢、轧钢、线材等9个生产厂作为燃料,有效地降低了生产成本。连轧厂成本由原来的70余元降至38元,低于全国平均水平;线材厂的吨钢成本也降低100多元,一年可节省费用1300万元,而且产量由400吨提升到600多吨。目前,红钢正在筹划利用高炉富余煤气和高炉炉顶压差发电,据初步预测,这个发电厂建成后,年可节省电费4000万元。

  四平是缺水地区,水的利用是关系到企业生产的大问题。红钢投资上百万元建了一个3000立方米的循环沉淀水池,处理流程简单,运行费用低,管理方便,经处理后的废水全部循环使用,基本上实现了工业废水“零排放”。


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