新闻中心新浪首页 > 新闻中心 > 国内新闻 > 正文

节能降耗 数字凸显效益  湖北三环气门有限公司以技术创新改善环境


http://www.sina.com.cn 2006年08月02日10:19 中国环境报

  □李景华 阮杰

  据湖北三环气门有限公司(原湖北气门厂)一份技改前后经济效益对比表显示:公司产能从1300万支/年增加到2500万支/年,水资源、电能、物耗和原材料等主要消耗指标和单位制造费用全面下降,仅可回收利用废弃物一项就为公司创利100余万元/年。近年来,公司不断强化环境管理与技术创新,通过技术改造、扩大规模,使企业主要经济技术指标位居全国
同行业前列。

  抓清洁生产促节能降耗

  针对现有气门生产工艺和生产设备在水资源、电能、物耗和原材料方面消耗较大的问题,公司积极开展污染源头治理和“三废”综合利用,取得明显成效。公司生产计划部安全环保科负责人李进介绍,公司在“新、改、扩”项目中严格执行“三同时”制度,在生产工艺和技术改造中进行优化组合,采用先进的工艺流程,避免新的污染源产生。积极推行现场“6S”管理,做到清洁生产,从源头抓起,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。

  在治水方面,公司建立了完善的冷却水循环系统,使水资源的利用率达到80%以上,年节约资金近50万元;投资300多万元建立了完善的排水系统和一座污水处理能力30m3/h的污水处理站,实现雨、污水分流;投资14万余元安装了10m3/h的镀铬水处理设备,同比节约用水30万吨/年。

  在除尘方面,公司针对粉尘较大的几道工序实施分期、分批改造,投资8万余元在锻造工序安装综合除尘装置;在抛丸工序采用带有除尘装置的新机型确保粉尘达标排放的同时,投资6万元改造原除尘装置,采用高效脉冲布袋除尘器替代原有的旋风除尘器;安装抽烟换气设施20余处,改善了员工作业环境,保障了员工的身体健康。

  技改出效益增产不增污

  优良的工艺装备和设备精度是提高生产效率及产品质量的重要保障。

  公司技术开发部部长潘笃明介绍,因采用精化毛坯工艺,对机床加工精度进行技术改造,使单支产品的材料消耗大大降低,可节约物耗7%~10%;改进了悦达起亚等30多个主机产品的工艺路线及流程,仅盘杆焊接气门这一项就降低了生产成本40万元;更新了新型压模、锤头达90%,降低加工成本110万元;完成了堆焊供氩技术的改造试验,可节约气体成本达40%;调整了氮化盐的熔炼和熔盐成分的控制,重新设计氮化挂具,调整和优化了不同的氮化工艺,设计并改造了现有的氮化炉,使氮化工艺的生产能力提高30%以上;对气门调质设备进行开发、安装、调试及维护后,新热处理设备的使用提高了20%的生产效率;开发制造并运行的18台数控全自动气门切断机,大幅度提高生产效率和产品质量。此外,公司还加大了数控全自动无心磨床的推广力度,已累计改造13台。

  三环气门公司于1984年成立了全国第一家气门研究所,2003年,又与华中科技大学联合成立了“三环气门公司华中科技大学气门研发中心”。去年,公司已开发主机新品29个机型、57个品种,完成了9种科技进步项目的申报工作。

  善打环保牌再创新业绩

  科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、环境与经济协调发展是“三环”追求的目标。公司1998年通过ISO9002质量体系认证,2000年,公司被授予湖北省环境保护“一控双达标”合格单位,2001年,通过ISO/TS16949质量管理体系认证,2002年,被授予麻城环保世纪行先进单位,2003年,通过ISO14001环境管理体系和(GB/T28001)职业健康安全管理体系认证,2004年~2005年,被授予麻城市环境污染治理先进单位,并连续5年被湖北省政府授予“安全生产红旗单位”。

  公司副总经理袁拥军认为,公司面临着巨大商机,也面临着巨大的能源、材料涨价的压力,因此,推行清洁生产、节能降耗、节约资源,走可持续发展之路,已成为公司发展的必然选择。今后,公司将不断地加大环保资金和技术投入、优化环境管理体制和考核制度,全方位提高企业的环境管理水平,使环保成为企业发展壮大的永恒动力。


爱问(iAsk.com)

收藏此页】【 】【下载点点通】【打印】【关闭
 
 


新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有