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唐钢年节能降耗增效八亿元


http://www.sina.com.cn 2005年08月17日12:42 国际在线

  国际在线消息(驻唐山记者 赵锡臣 张鸥常云亮郑戈):唐钢面对资源紧缺的严峻形势,唐钢坚持开展节能降耗、环境保护和资源综合利用工作、提高了企业市场竞争力。2004年唐钢吨钢综合能耗比上年降低25公斤标煤,吨钢可比能耗比上年降低26公斤标煤,吨钢新水耗量降到4.48吨,工业废水重复利用率达95.52%,冶金渣综合利用率达100%,各项指标均优于同行平均水平,循环经济年创效益8亿多元。近年来,唐钢大量采用节能环保新技术,从源头和生产全过程控制污染物的产生。高炉炼铁使用高熟料比、高风温、脱湿鼓风、高炉炉顶余

压发电等新技术;烧结采用了厚料层小球烧结技术、铺底料工艺等多项节能环保措施;炼钢先后实施了全连铸、铁水预处理、钢水炉外精炼等先进的生产工艺及污染治理措施;炼焦采用了低水分熄焦工艺;循环水冷却采用了溴化锂制冷工艺。唐钢以“废物是放错了地方的资源”为理念,重点开展能源综合利用,节能工作取得了突破性进展。在煤气综合利用、轧钢加热炉节油、余热回收利用等方面成效显著。

  钢铁企业的副产品高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气是宝贵的优质资源,以前曾作为废气放散掉,既污染环境,又造成浪费。“三气”回收工程实施以后,用于替代燃煤、燃油等能源。2004年下半年轧钢系统已全部实现不烧油,年减收外购重油21.9万吨,经济效益2.8亿元;锅炉全部完成燃气改造,年减少外购动力煤79.6万吨,经济效益2.4亿元。

  高炉余压发电,是钢铁工业一项重大的节能技术。唐钢自采用该技术以来,发电占企业生产用电比例不断提高。2004年自发电总量5.75亿千瓦时,比2000年发电3.49亿千瓦时,节能效益1.35亿元。2004年自发电占总用电比例为20.3%。其中炼铁北区已达66.2%,2005年底可实现全部用电量自给。唐钢因地制宜建设南区、中区和北区三大废水循环利用系统,实施工序用水指标控制、工业用水串级使用、一水多用等措施。2004分别下降5.58吨和2.61吨;工业废水重复利用率达95.25%,比2000年提高了2.2个百分点。按平均水平计算,唐钢年节水创效达4029万元。

  唐钢与美国海穆公司和新加坡双龙集团合作,大力提高固体废弃物再循环利用水平,采用国际先进设备改造钢渣处理生产线和高炉水渣超细粉生产线,实施含铁尘泥造球回配烧结等,使生产过程中产生的各种固体废弃物得到了最大限度的回收与利用。同时实施了转炉泥浆、转炉污泥用于炼铁烧结配料生产工程,各种除尘灰全部供烧结使用。2004年冶金渣综合利用率达100%,综合利用经济效益近2亿元。(来源:国际在线)


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