改造34个喷枪可带来495万元效益 乐天节能减排见闻

http://www.sina.com.cn 2007年08月22日07:43 青海新闻网

  青海新闻网讯在我省惟一的玻璃生产企业、位于乐都县的青海乐天玻璃制品有限公司,负责生产的万恒山科长告诉记者,公司正计划引进美国的设备,对公司联合车间玻璃熔炉中的34支天然气喷枪进行结构、配气方式的改进和更换,改造后设备可以使公司每重量箱玻璃耗气量由目前的22立方米降低到17立方米,按照目前每年110万重量箱的生产规模,每年可为公司带来节能效益495万元,而这个节能项目的改造费用只需300多万元,等于当年就可以收回投入。

  天然气喷枪是玻璃生产工艺中的主要设备之一,承担着自动控制火焰,调节熔炉内温度等重要作用。目前公司联合车间玻璃熔炉中安装的34支天然气喷枪,由于工艺流程落后和天然气喷枪内部结构不合理,使天然气与助燃空气分别进入熔炉,加之高原地区缺氧和喷枪头材质较差等因素,造成天然气在熔炉内燃烧不充分、耗能量大等问题,使天然气耗气量高出国内同行业平均耗气量17立方米/重量箱的水平,而在玻璃制品的总成本费用中,天然气消耗费用比重占总成本的30%,可以说34个喷枪的改造不仅关系到公司能否继续生存,还直接影响到其市场竞争力。

  在通向玻璃制品生产车间的路上,万科长指着新更换的配电机组、冷却塔介绍了公司近几年实施节能降耗的措施。据介绍,2002年前,乐天玻璃的耗气量甚至达到26立方米/重量箱,每年的耗电量超过1万度,生产成本增加了,影响到企业的市场竞争力,企业要继续生存发展,就必须进行工艺、设备更新改造。几年来公司总计投入160多万元,淘汰了“大马拉小车”的高耗能电机设备,公司生产规模由95万重量箱增加到110万箱,而年耗电量减少到8000多度;通过冷却塔,实现水的循环利用,不但减少了污水排放,还减少了企业开支;玻璃熔炉窑体保温措施,让公司的天然气耗量从最高达26立方米/重量箱降低到22立方米/重量箱。

  为了34个喷枪的改造,乐天玻璃公司成立了节能降耗技术改造领导小组,并于今年7月20日全面进入项目的实施阶段,积极争取国债专项资金的支持,申请银行贷款。万恒山对项目的实施满怀信心,他说,经过改造的34个喷枪,每年节约的天然气相当于1万吨标准煤,不仅企业得益,国家还可以新增税金120万元。(作者: 东治)

爱问(iAsk.com)
·城市营销百家谈>> ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·携手新浪共创辉煌