太原区域循环经济示范项目启动 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2005年08月16日04:50 山西日报 | |||||||||
·太化废物电石渣变作一电厂脱硫原料 ·预计每年将使双方合计受益1300万 本报讯(记者李兵实习生孟磊)8月10日上午,作为太原市区域循环经济重点示范项目之一,太原一电厂与太化集团氯碱分公司就电石渣综合利用项目正式签约。两大企业打破
电石渣是太化集团氯碱分公司主打产品———聚氯乙烯生产中所产生的废物,每年排放量约11万吨。以前,太化氯碱分公司把电石渣都倾倒于一个10米深的大坑中,现在已经堆成了一座近10米高、面积超过两个足球场的电石渣山,不仅严重地制约着企业的发展,而且成为太原市的污染源。 太原一电厂排放的主要污染物是二氧化硫。近年来,该厂12号和16号发电机组陆续安装上了“石灰石—石膏湿式烟气脱硫”系统,利用石灰石作为脱硫剂,通过化学、物理过程,吸收烟气中的二氧化硫,最后生成石膏,进行综合利用。这两台机组脱硫装置运行以来,每年要消耗石灰石料近7.5万吨,费用达338万元,使发电成本上升了8.3%。如何降低脱硫成本?太原一电厂把目光投向了令“老邻居”———氯碱分公司十分头疼的废弃污染物电石渣。由于电石渣具有强碱性,可以用于酸性气体的吸收。去年10月,该厂开始了用电石渣替代石灰石的试验。3个月的试验结果令人满意。今年7月1日,双方共同投资700余万元,建成了连接两厂的输送电石渣3条管线,其中两条由氯碱分公司免费向一电厂输送电石渣浆;另一条由一电厂把电石渣浆沉淀后的清水,返送回氯碱分公司,二次用于生产,实现了水资源的循环利用。 经过一个多月的运行,输送系统稳定高效,脱硫效率95%以上,电石渣生成的石膏纯度优于原来的石灰石石膏。 太原一电厂环保部门负责人称:该厂现在每天可消化电石渣50吨左右,到今年年底14号机组烟气脱硫装置投入运行,每天就可消化电石渣200吨,到2006年每天利用量可达450吨,占到目前太化氯碱电石渣产量的64%。由此估算每年:一电厂可节省购买石灰石的资金1000万元以上;太化氯碱分公司可节省处置电石渣费用300多万元。 (来源:山西新闻网山西日报网络编辑:徐舜) | |||||||||